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鋁土礦氨逃逸濃度在線監(jiān)控分析儀
由表7可見,通過調(diào)整配方后,使用上述廠家的藥劑均可滿足懸浮物濃度小于50mg/L的指標要求,通過公開招標,目前惠州石化催化裂化(Ⅰ)裝置采用的是國內(nèi)企業(yè)A的2號絮凝劑,檢測結(jié)果顯示該絮凝劑氯離子含量滿足技術(shù)協(xié)議要求,同時通過生產(chǎn)試用,外排水懸浮物濃度小于50mg/L。
經(jīng)過運行摸索發(fā)現(xiàn),外排水懸浮物濃度間歇偏高,并且洗滌塔塔底漿液懸浮物濃度大于3 000mg/L,導致PTU單元澄清器內(nèi)液體表面略有渾濁,外排水澄清過程變長,通過對比發(fā)現(xiàn)主要是裝置余熱鍋爐吹灰或者濾液池介質(zhì)外送導致的。對系統(tǒng)流程進行分析,認為主要是兩方面的原因:一方面是澄清器設計偏小,設計停留時間為0.5~1h(主要考慮澄清器底部存有催化劑),一旦出現(xiàn)外排漿液懸浮物濃度過高,外送量過大,則澄清器緩沖能力不足,導致外排液懸浮物濃度偏高;另一方面是外排液緩沖罐設計存在死區(qū),抽出口高于低點,且罐內(nèi)裝有緩沖槽,一旦洗滌塔塔底漿液懸浮物濃度超標就容易導致死區(qū)催化劑集聚,影響外排液分析結(jié)果。針對上述問題,控制裝置較高的絮凝劑加注量(300μ g/g),同時提前降低洗滌塔液位,排盡澄清器內(nèi)的催化劑,增加緩沖,合理控制PTU 進料量,逐步置換系統(tǒng)漿液,減小對PTU 的沖擊,同時定期對PTU 存在的死區(qū)進行排放,加大置換量。目前外排液控制效果良好。
鋁土礦氨逃逸濃度在線監(jiān)控分析儀
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