18020505162
當前位置:無錫遠路貿易有限公司>>MOOG>>通孔滑環(huán)>> 996美國通孔滑環(huán),MOOG,AC7203
產品型號996
品 牌其他品牌
廠商性質經銷商
所 在 地無錫市
更新時間:2022-04-18 10:25:13瀏覽次數(shù):129次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)美國MOOG通孔滑環(huán)現(xiàn)貨供應AC6023-12
美國MOOG通孔滑環(huán)現(xiàn)貨供應SRA-73625
產地類別 | 進口 |
---|
美國通孔滑環(huán),MOOG,AC7203
美國通孔滑環(huán),MOOG,AC7203
ES-NKL6/200HS-L
SE-DSEV10-6-KSTU30/63
DT-DVK5/60HSA-1000
M95-350-200-405-K
VKS4/120-1000SSB
SCHLEIFRING, PHASE STROMST?RKE 26 A
SA-GSV4/MS-PE-GH-A120L40
DT-UDV30/150C-K4-1500PE-AA
SA-SLS-GG-GSV8-112-BG
ES-LALG10/100HS-1000-2
ZS-6-7001/8000-C060-K
U25/100C-6000PH-DB
UE-AüLG9/100-R-HS-500
MST2F150-80-85-K
ZE-1-5001/5500-1-S-K
VTPB130-SPW
DT-DSLG11/200HS-1000
BüRSTENHALTER, PHASE STROMST?RKE 220 A
ST-S1F24M-K
SA-SKN5/25-3SS28-60
MST1F80-50-85-K-E-K
Steckverbinder BZ für Sto?verbinder 100A
M55-100-175-2-K
DT-DSLG9/100HS-1000
LW-B-80-5-V-S-325-017-K
DT-UDV30/200C-1500PE-CB
HK-EHK750-KSA
SA-KSK4/1000-MI-PE-K-A310-09
VLF 420-2-983 -5-42
ES-NKLG11/60HS-L
EINSPEISETRICHTER ETZ 5
LW-B-80-10-SSS-325-032-K
AH-FSKA100L-1/32-PC
DT-UDV15/25E-K4-1000PH-DB
ENDKLEMME E 130 R/360/260
LW-A-100-0-V-050-K
ES-KELS4/200HSC-1000-2
MKHS7/100-4000HSC
ES-MHLD8/40-100HSC-1000-0
根據(jù)鐵路電氣化提速改造的需要,某公司于2003年底購進了Y226C型壓路機,在使用過程出現(xiàn)了幾例液壓系統(tǒng)故障。
(1)行駛系統(tǒng)故障
①故障現(xiàn)象在鐵路施工中,出現(xiàn)行駛無力的現(xiàn)象,一遇陡坡或鋼輪陷入濕滑凹坑內即無法擺脫,一般要用其他機械將其拖動。
②檢查結果
a.電氣系統(tǒng)顯示正常,電器元件動作準確。
b.補油壓力p1=1.2~1.6MPa,有時更低,呈不規(guī)則變化。
c.發(fā)動機額定轉速運行時,將壓路機人為止推,測得截斷壓力為18~30MPa,呈不穩(wěn)定狀態(tài)。
d.拆除行駛泵殼體檢查,油質偏稀,顏色較深且有較多的金屬粉末。
③原因分析
a.該機一直未換油,油質差、黏度下降是故障原因之一。
b.泵與馬達內部磨損導致內泄增大,影響工作壓力。
c.補油壓力與截斷壓力調節(jié)彈簧塑性變形導致設定壓力下降,補油壓力過低使行駛泵斜盤控制缸推力不足,斜盤不能準確偏轉,導致泵輸出流量下降。
④處理方法
a.更換系統(tǒng)全部油液。
b.怠速運行20min,提速至額定轉速,將補油壓力p1調至2.5~2.6MPa。
c.補油壓力正常后,將截斷壓力調定在p2=38MPa。
處理后系統(tǒng)恢復正常。
(2)振動系統(tǒng)故障
①故障現(xiàn)象壓路機在壓式作業(yè)中突然失去振動功能,將振動馬達與偏心軸脫開,啟動振動功能仍無效。
②檢查結果
a.電氣系統(tǒng)正常,Y3、Y4能準確斷電,且具有足夠的吸力。
b.補油壓力p1=2.5MPa,振動壓力p2 =2.5MPa。
c·油溫T=62℃,油質正常。
③原因分析從圖S可知,故障可能原因分別是換向閥失效、振動泵失效、振動馬達失效。
a. 換向閥不能正常換向,振動泵的斜盤控制液壓缸不動作,液壓泵沒有流量輸出。
b.振動泵中的壓力截斷閥失效或截斷閥中梭閥失效將同樣不可能建立起系統(tǒng)壓力。
c.如果液壓馬達中的旋轉件卡死,將導致系統(tǒng)壓力恒定在截斷壓力;如果是馬達配油盤故障將使進出油口直接導通,液壓馬達無法做功。
④處理方法
a.檢查換向閥,將發(fā)動機置于怠速狀態(tài),用兩個M12×1.5螺紋的測壓接頭與振動泵上的零位測量口X1、X2相連,分別接上0~4MPa的壓力表,啟動振動功能。正常情況下,如果px1 =2.5MPa,則有px2 =0;如果px1 =0,則有px2=2.5MPa;如果px1=px2=0,則是換向閥卡死。據(jù)此即可判斷換向閥的正常與否。
b.如果換向閥正常,將振動馬達的進出油口分別用厚度為4mm的清潔平整的鋼板封堵,(可直接在兩油管與振動馬達兩油口對接處用螺釘緊固)。此時將發(fā)動機轉速提升至額定轉速,啟動振動功能。如果振動壓力p2為35MPa左右,補油壓力p1為2.5MPa左右,則振動泵正常,可判斷為振動馬達故障。如果振動壓力p2與補油壓力相等或接近,為2.5MPa左右,則可判斷為振動泵故障。
據(jù)此就能準確地判斷出該系統(tǒng)故障來自控制閥、液壓泵還是液壓馬達,然后再對相關元件作進一步處理。此次檢查結果是液壓馬達故障,更換馬達后,壓路機恢復正常運行。
在處理液壓系統(tǒng)故障時,不可避免地要對相關參數(shù)進行調整,如行駛泵截斷壓力、振動泵截斷壓力、補油壓力、液壓零位、振動頻率等。操作時必須注意以下兩點。
①工作前對調節(jié)件的原始位置作出標記。調節(jié)后如未達到目的,必須將調節(jié)螺釘旋回至初始狀態(tài)。
②調節(jié)后將鎖緊螺母緊固,否則會引起液壓油在該點泄漏,甚至會造成調節(jié)參數(shù)變化,影響系統(tǒng)正常工作。
(1)叉車起升貨物后貨叉自動緩慢下滑
根據(jù)液壓系統(tǒng)工作原理,導致貨物緩慢下滑的原因:一是提升滑閥閥體與閥桿磨損,配合間隙變大,在重力作用下的壓力油通過滑閥的間隙流回油箱,造成提升缸下腔油壓不足,使貨叉緩慢降落;二是提升缸活塞密封性變差,高壓油通過密封圈滲漏至提升缸上腔并與低壓油相通,造成貨叉緩慢下滑。
診斷故障原因的方法是:將提升缸上部回油管與油箱連接的一端拆掉,操縱起升閥桿提升貨物,在提升過程中觀察回油管中是否有油流出,若有油流出,說明活塞密封圈密封不良;若無油流出,則說明此故障由起升換向閥引起。
排除方法:拆解提升缸,檢查密封圈是否有過度磨損、老化、刮傷、唇邊翻起等現(xiàn)象,若有,一律更換;若缸體內壁或活塞桿表面有輕微劃傷、凹坑、麻點或銹蝕,可用細砂紙或油石加潤滑油手工輕輕研磨即可;若損壞情況嚴重,應更換新件。對起升換向閥的修復,應視閥體和閥桿的磨損情況而定,若配合表面磨損嚴重,應更換新品;有條件時,可對閥桿或閥孔進行鍍鉻、精磨、鉸削或拋光工藝處理,使其配合間隙達到規(guī)定值。
(2)門架及貨物處于后傾位置時門架自動緩慢前傾
該故障的原因與前者類似:一種可能原因是傾斜滑閥閥體與閥桿磨損,配合間隙超差,使系統(tǒng)產生輕微泄壓現(xiàn)象;另一種可能原因是傾斜缸活塞密封圈性能變差。
判斷故障所在部位的常用方法:拆掉連接傾斜缸無桿腔一端的油管,排凈管內液壓油;操縱手柄使門架和貨物保持后傾狀態(tài),仔細觀察已拆下的管口是否有油流出;若管口有微量的油流出,說明傾斜缸活塞密封圈密封不良,壓力油從有桿腔不斷地竄入無桿腔;若無油流出,可用手堵住管口,若感覺有內吸現(xiàn)象(在貨物重力的推動下,活塞及活塞桿前移,傾斜缸無桿腔會出現(xiàn)負壓),則說明故障由傾斜滑閥引起。
排除方法:同前者方法一樣,若傾斜缸活塞密封圈泄漏,更換即可;對傾斜換向閥,,應視磨損情況進行更換或修復。
(3)推動升降滑閥時貨又及貨物下降速度過慢
由液壓系統(tǒng)工作原理可知,貨物及貨叉架的降落是在其自重作用下,使活塞下面的油經提升缸底部切斷閥流出,再經限速閥控制速度后通過換向閥流回油箱。貨叉及貨物的下降速度要求為300~600mm/s,限速閥彈簧壓力根據(jù)設計而定,一般不必進行調整;貨叉下落速度過慢,多數(shù)由切斷閥的滑閥發(fā)卡引起,因此,對切斷閥進行清洗檢修后故障即可排除。
需要說明的是,有的修理工在排除此類故障時為求簡便,通常是去掉切斷閥,以減少油的流動阻力,實際上這是一種錯誤的做法。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。