山東杰魯特環(huán)??萍加邢薰臼菍I(yè)生產(chǎn)污水處理設(shè)備,醫(yī)院一體化污水處理設(shè)備,農(nóng)村生活污水處理設(shè)備的生產(chǎn)廠家,從設(shè)計-制造-安裝都是杰魯特人內(nèi)部自己的工作人員親自操作,的保證了產(chǎn)品的質(zhì)量、應(yīng)用、操作方便和設(shè)備的美觀。我們奉行“商以信為本,人以誠為本”的企業(yè)精神,以強(qiáng)烈的責(zé)任感,致力于改善人類生存環(huán)境,努力創(chuàng)造更好
新鄭紡織廠一體化污水處理設(shè)備
紡織廢水是紡紗織布過程中產(chǎn)生的廢水。紡織工業(yè)廢水中一般含有懸浮物、油脂、纖維屑、表面活性劑和各種染料等,是較難處理的工業(yè)廢水之一。今天,我們就來了解下某紡織廠廢水處理案例。
1、工程概況
深圳某紡織廠集紡紗、染色、織布,產(chǎn)品為牛仔布。廢水主要來自染廠,其主要成分是靛藍(lán)粉(含石灰、染料、木薯粉),另外還有NaOH、低硫酸鈉。工廠實行三班倒,間斷排水,每日廢水量在900m3/d左右。正常情況下,廢水水質(zhì)見表1。
廢水水質(zhì)見表1
項目 | PH值 | 色度/度 | COD/(mg/L) | 水溫/℃ |
濃度 | 10.0-13.0 | 400-1,200 | 750-1,800 | 18-35 |
早先采用厭氧和生物濾池相結(jié)合的工藝,處理效果較差,后采用厭氧和接觸氧化法聯(lián)合處理工藝進(jìn)行改造,邊生產(chǎn)邊治理,使其出水水質(zhì)達(dá)到了排放標(biāo)準(zhǔn),其中色度≤100度,CODcr≤150mg/L,根據(jù)兩年來的連續(xù)運(yùn)行,出水穩(wěn)定。
2. 存在的問題
該紡織廠設(shè)計處理能力1,000m3/d,剛投產(chǎn)時水量300m3/d,后逐漸增加。自投產(chǎn)以來,處理效果就一般化,后來出水水質(zhì)隨水量增加漸漸惡化,色度和CODcr都嚴(yán)重超標(biāo),出水色度在300度左右,CODcr在700mg/L左右。其主要原因如下。
(1) 設(shè)計時對原水水質(zhì)估計不足,當(dāng)初設(shè)計原水CODcr=700-1,300mg/L,而現(xiàn)在原水CODcr=1,000-2,000m/L。
(2) 生物濾池有2個,大小一樣,圓形,直徑13m,總高2.5m,中間布水,池內(nèi)裝填石頭塊,石頭塊長寬10cm左右,池底有通風(fēng)孔層,自然充氧,污水靠水力作用自然旋轉(zhuǎn)噴灑布水,由于充氧不足,加上厭氧水解池出水濃度過高,導(dǎo)致生物濾池內(nèi)部呈厭氧狀態(tài),厭氧污泥阻塞石頭(濾料〕空隙,造成水流短路。這樣,好氧生物濾池的處理效果大大降低,二級生物濾池對有機(jī)物的降解率只有30%-40%。
(3) 缺乏有技術(shù)的管理人員,操作工人素質(zhì)差。
3、主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)
(1) 調(diào)節(jié)池
設(shè)計原水調(diào)節(jié)池有效停留時間為8h,整個調(diào)節(jié)池容積V=20m×10m×2.5m,內(nèi)分6格,在原水進(jìn)調(diào)節(jié)池前有一小渠道,在渠道中投硫酸亞鐵,使pH=7-9左右,廢水在調(diào)節(jié)池內(nèi)有一初沉?xí)r間,對池底污泥,紡織廠每年趁春節(jié)放假之際清掏外運(yùn)。
新鄭紡織廠一體化污水處理設(shè)備
(2) 厭氧水解池
呈長方形,V=10m×7.5m×5m,有效停留時間10h。分為2組,每組上有一個脈沖布水器。這樣,對水解池內(nèi)的配水是間歇式的,脈沖對厭氧池起攪拌、沖刷作用,厭氧池內(nèi)的污水分污泥層、附著層、清水區(qū)。攪拌是為了防止死水、短流,沖刷能防止附著層阻塞,厭氧池內(nèi)設(shè)有斜板附著層,厭氧水解池是穿孔集水槽配水。
(3) 接觸氧化池
在原生物濾池的位置上建造,外形尺寸20m×15m×4.5m,采用3個廊道,內(nèi)懸掛半軟性填料,懸掛高度3m,填料接觸時間20h,底部裝有微孔曝氣頭,氣水比為15:1,空氣由2臺羅茨風(fēng)機(jī)供給,每臺8h,交替使用,經(jīng)測試池內(nèi)溶解氧濃度為3.8mg/L。
(4) 沉淀池
為豎流式,方形,V=6m×5m×5m,從池頂中心進(jìn)水,出水用鋸齒形集水槽,豎流式沉淀池主要是沉淀接觸氧化池脫落的生物膜,出水進(jìn)入混凝氣浮池。沉淀污泥全部回流厭氧水解池,補(bǔ)充營養(yǎng),原進(jìn)入儲泥池的排泥管保留。
(5) 混凝氣浮池
進(jìn)一步去除在沉淀池中不能下沉去除的細(xì)小顆粒,投加凈水劑,凈水劑是一種淡黃色液體,是用廢鋁、廢鐵和濃硫酸制成,其主要成分是鐵和鋁的三價鹽,其pH2.3-3,在深圳的印染廠中被廣泛采用。廢水投藥后經(jīng)格板反應(yīng)區(qū),進(jìn)入氣浮區(qū),浮渣排入儲泥池經(jīng)板框壓濾機(jī)壓濾成泥餅外運(yùn),出水經(jīng)計量直接排海。
4、工藝特點
改造后的處理工藝除了去除率高以外,還有以下特點。
(1) 抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)。
在生化處理中,水解池對色度的去除率穩(wěn)定在40%-70%之間,對CODcr的去除率雖只有10%-20%,卻能提高廢水的可生化性,在確定接觸氧化池參數(shù)前,取生物濾池中的濾料和厭氧池的出水,在實驗室進(jìn)行耗氧實驗,只要停留時間過長(24h),對COD的去除率就可以達(dá)到90%以上,說明厭氧水解池出來的污水可生化性強(qiáng),為后續(xù)生化處理創(chuàng)造了極有利的條件。
(2) 便于管理,衛(wèi)生條件好。
生物濾池不適合對此類高濃度印染廢水的好氧處理。生物濾池雖有節(jié)省能耗,易于操作等優(yōu)點,但處理效率低,對有機(jī)物的降解率只有15%~40%,且滋生蚊蠅。當(dāng)負(fù)荷高時,生物濾池大都呈厭氧狀態(tài),形成厭氧污泥,阻塞孔隙,影響通風(fēng),濾料一旦阻塞,清理困難。
(3) 產(chǎn)泥量少。
在接觸氧化池掛膜后,填料上的微生物組成的食物鏈能維持生物膜的平衡,沉淀的污泥全部回流到厭氧水解池,混凝氣浮池終產(chǎn)泥量只有1m3/d左右,而改造前終產(chǎn)泥量是7-8m3/d,減少泥量約87%,大大地減少了污泥處理系統(tǒng)的負(fù)荷(污泥出路曾是廠方頭疼的問題)。
(4) 曝氣量可隨水量調(diào)節(jié)。
接觸氧化池分3個廊道,在以后運(yùn)行時發(fā)現(xiàn):使第1個廊道停止曝氣使之成為厭氧段時,其出水CODcr只是略有上升,在140mg/L左右,色度在50倍左右,還是屬達(dá)標(biāo)運(yùn)行,經(jīng)測定其內(nèi)部溶解氧在0.2mg/L以下。這樣,實際好氧停留時間降低為14h,一方面節(jié)省了能耗,另一方面為今后擴(kuò)大生產(chǎn),處理污水量增加創(chuàng)造了一個極有利條件。
(5) 對這種高濃度呈強(qiáng)堿性的印染廢水,在生化前要投酸進(jìn)行中和。
硫酸亞鐵對這類印染廢水有*作用,預(yù)處理采用投硫酸亞鐵的辦法,還能去除部分色度和COD。
5、運(yùn)行情況
治理工程完工后,兩年來連續(xù)運(yùn)行的監(jiān)測數(shù)據(jù)表明,其出水穩(wěn)定,COD=40-150mg/L,色度=40-100倍,pH6-8,屬達(dá)標(biāo)運(yùn)行,說明該項治理工程是成功的。