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徐州某印染產(chǎn)品生產(chǎn)廠,通過老客戶的推薦和杰魯特取得聯(lián)系,根據(jù)簡單的溝通得知,廢水中表面活性劑及乳化劑、氨氮、有機胺和有機物的含量較高,水質(zhì)比較復(fù)雜,難降解物質(zhì)多,達標排放有一定難度。我司決定前往項目地對廢水數(shù)據(jù)進行收集。
5月14日,杰魯特工程師抵達生產(chǎn)車間,和負責人了解后得知,廢水主要是產(chǎn)生的高濃度廢水來源于離心脫水工序等工藝廢水以及清洗設(shè)備廢水,COD濃度超過了8000mg/L,廢水中含有大量硫化物,且呈現(xiàn)出高色度,還含有如苯環(huán)等有毒污染物。
根據(jù)當?shù)貜U水排放的環(huán)保要求,出水符合《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996),對印染助劑廢水排放要求為:COD≤300mg/L,BOD≤100mg/L,NH3-N≤35mg/L,SS≤20mg/L,PH為6-9。
該項目廢水水量及水質(zhì)設(shè)計廢水量600m3/d,用到構(gòu)筑物有:調(diào)節(jié)池、加藥氣浮池、厭氧水解池、懸浮生物濾池、沉淀池,具體處理運行流程如下:
各車間廢水經(jīng)格柵井去除雜質(zhì)雜物后自流進入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)水質(zhì)水量。調(diào)節(jié)池廢水由泵提升到氣浮池,同時加入藥劑,進行混凝反應(yīng)和氣浮處理,去除廢水中大部分膠體和懸浮物,降低后續(xù)生化處理的負荷,防止后續(xù)生物處理工藝中填料堵塞。氣浮出水自流進入?yún)捬跛獬?,把大分子有機物分解成小分子有機物,提高廢水的可生化性。厭氧水解池出水進入懸浮生物濾池,內(nèi)分脫碳區(qū)、亞硝化區(qū)和硝化區(qū),脫碳區(qū)通過好氧反應(yīng)去除絕大部分的有機物,把有機污染物氧化成為CO2 和H2O,并通過細胞合成的方式去除部分氮、磷物質(zhì);亞硝化區(qū)和硝化區(qū)通過亞硝化、硝化反應(yīng)去除廢水中的氨氮;出水經(jīng)沉淀池固液分離后入管排放。
5月18日,該項目負責人到廠,經(jīng)過溝通討論認可我司方案,成功簽約。
5月29日,設(shè)備測試出廠發(fā)貨。
7月初,工程分階段進行調(diào)試,開始進行亞硝化區(qū)和硝化區(qū)的調(diào)試,接種菌種采用自主培養(yǎng)馴化的自養(yǎng)型亞硝化菌和硝化菌,采用序批式進水對亞硝化菌進行定向富集培養(yǎng)馴化,獲得了高濃度接種菌劑,通過絮凝沉淀濃縮,菌劑濃度達到109CUF/mL。
8月3日,該項目正式完工后,穩(wěn)定達標排放。
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