近日,揚子石化煉油廠VOCs(揮發(fā)性有機化合物)重點環(huán)保治理項目圓滿完成,確保了污水裝置除臭吸附塔排放尾氣滿足了新的環(huán)保排放要求,進一步了消除現(xiàn)場異味,改善工作環(huán)境。
此前,揚子煉油廠污水裝置有兩個活性炭吸附塔,采用一運一備模式運行。然而近年來,隨著1250萬噸/年大煉油改造裝置的開車和加工原油的劣質化,污水處理量越來越大,導致活性炭吸附使用周期越來越短,每年需多次更換塔內活性炭,綜合成本激增,同時根據(jù)2017年新版《石油化學工業(yè)污染物排放標準》,經揚子煉油廠撫順石油研究院開展多次VOCs數(shù)據(jù)調查,吸附塔出口VOCs濃度已不滿足新的排放標準要求,需要完善相應治理措施。
在項目改造過程中,揚子煉油廠采取優(yōu)化利舊措施,將原先停運的1#催化裂化汽油脫硫吸附塔改裝為污水裝置兩個活性炭吸附塔,將之與原來的兩塔進行串聯(lián),新增設的吸附塔兩塔間為并聯(lián),并對新、老吸附塔增設相應跨線。從10月9日現(xiàn)場基礎開挖施工、著手利舊吸附塔,到11月底設備正式投用,該環(huán)保項目完成僅用時1個多月,新、老塔順利實現(xiàn)了單獨投用或新、老塔串聯(lián)投用兩種模式,大大提升了吸附塔的除臭吸附效果和環(huán)保風險防范能力。
目前,揚子煉油廠新投用的兩個VOCs吸附塔運行穩(wěn)定,12月份VOCs平均出口濃度遠低于新的環(huán)保排放標準,小于120mg/m3,同比下降了60%以上。下階段,揚子煉油廠將進一步確定分析頻次,及時跟蹤VOCs出口濃度,掌握裝置運行效果,并做好出口廢氣濃度數(shù)據(jù)收集工作,確保滿足國家環(huán)保排放標準。
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